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  • 氫氧化鈣設備

    氫氧化鈣生產線

  • 氫氧化鈣生產設備設備

    作者:中聯德美 發布日期:2017/5/20 0:10:33 來源:m.chinaluge.com

    氫氧化鈣生產設備設備是一種大型設備,對于氫氧化鈣生產設備設備的操作可能好多人不會,這里我們就給大家講解下氫氧化鈣生產設備設備的操作方法?

    這多是由于窯尾溫度低、或者有塌料、掉窯皮,甚至喂料量的不當增加而發生,解決的責任人只能是中控操作員。但按照前述不夠準確的概念,操作上會對應一種司空見慣的誤操作:先打慢窯速,然后窯頭加煤,應該說,這種從傳統回轉窯型沿用下來的操作方法對分解窯是很不適宜的。

    氫氧化鈣生產設備設備

    1、加大了窯的燒成熱負荷。分解窯是以3轉/分以上窯速實現高產的,慢轉窯后似乎可以延長物料在窯內的停留時間,增加對游離氧化鈣的吸收時間。但是,慢轉的代價是加大了料層厚度,所需要的熱負荷并沒有減少,反而增加了熱交換的困難。窯速減得越多,所起的負作用就越大,熟料仍然會以過高的游離氧化鈣出窯。

    2、增加熱耗。資料證實,分解后的CaO具有很高的活性,但這種活性不會長時間保持。由于窯速的減慢而帶來的活性降低,延遲了900~1300°C之間的傳熱,導致水泥化合物的形成熱增高。所以,降低分解窯的窯速決不是應該輕易采取的措施。

    3、縮短了耐火磚的使用周期。窯尾段的溫度已低,還突然加煤,使窯內火焰嚴重受挫變形,火焰形狀發散,不但煤粉無法燃燒完全,而且嚴重傷及窯皮。同時,減慢窯速后,物料停留時間增加一倍以上,負荷填充率及熱負荷都在增大,這些都成為降低窯內耐火襯料使用壽命的因素。

    4、窯的運行狀態轉變為正常所需要的時間長。這種方法至少要半小時以上。

    正確處理氫氧化鈣生產設備偶然出現不合格游離氧化鈣的操作方法:

    1、一旦發現上述異常現象,立即減少喂料,減料多少根據窯內狀況異常的程度而定。比如:塌料較大、時間較長,或窯尾溫度降低較多,此時減料幅度要略大些,但不宜于一次減料過大,要保持一級預熱器出口溫度不能升得過快過高;

    2、緊接著相應減少分解爐的喂煤,維持一級預熱器出口溫度略高于正常時的50℃以內,同時通知化驗室增加入窯分解率的測定,確保不低于85~90%;

    3、 略微減少窯尾排風,以使一級出口的溫度能較快恢復原有狀態。但不可減得過多,否則會造成新的塌料,也影響二、三次風的入窯量,進而影響火焰;

    4、 如果掉窯皮、或塌料量不大,完全可以不減慢窯速,這批料雖以不合格的熟料出窯,但對生產總體損失是小的。按照這種操作方式,恢復正常運行的時間只需十分鐘。如果是打慢窯,這批料不僅無法煅燒合格,而且如上所述至少耗時半個小時以上,影響熟料的產量,以及更多熟料的質量。  

    當然,如果脫落較多窯皮,或竄料嚴重,不得不大幅度降低窯速,至1轉/分以內,此時更重要的是投料量要大幅度降低,為正常量的1/3左右。而且也應減料操作在前,打慢窯速的操作在后,避免有大量物料在窯內堆積。如此出來的熟料游離鈣含量會合格,但付出的代價卻是半個小時以上的正常產量、更多的燃料消耗、長時間的工藝制度不正常,以及類似中空窯煅燒的各種弊病,經濟上損失較大。

    5、 盡快找出窯內溫度不正常的原因,對癥治療,防止類似情況再次發生。比如:找出塌料的原因、窯尾溫度降低的原因等等。

    上述操作方法還要因具體情況而異,總的原則是:不要糾纏一時一事的得失,要顧全系統穩定的大局。這個大局就是用短時間恢復窯內火焰的正常、系統溫度分布的正常,各項工藝參數的正常,并繼續保持它們。

    氫氧化鈣生產設備反復出現不合格游離氧化鈣的對策:

    如果窯作為系統已無法正常控制熟料游離氧化鈣的含量,則說明此窯已純屬帶病運轉。此時完全依賴中控操作員的操作,已經力不從心。應該由管理人員(如總工)組織力量,對有可能產生的問題針對性地逐項解決。比如:

    1、原燃料成分不穩定,需要從原燃料進廠質量控制及提高均勻化能力等措施解決。

    2、生料粉的細度跑粗,尤其是硅質校正原料的細度,需要從生料的配制操作解決,這方面往往被技術人員所忽略。

    國外就此課題進行了專門研究,得出的結論是:熟料煅燒過程中,由硅酸二鈣生成硅酸三鈣的途徑有兩條:由硅酸二鈣靠固相反應自我合成,析出氧化硅;或由硅酸二鈣與氧化鈣靠少量液相完成反應。不論是何種方式,反應均在原有顆粒中進行,但這將與生料粒徑有很大關系,粒徑一定后,C2S、C3S的結晶大小就基本確定,尤其是含氧化硅原料的細度是關鍵,因為碳酸鈣分解后形成多孔的氧化鈣,是靠氧化硅向氧化鈣的孔內移動后進進行反應的。大粒徑的SiO2更容易形成瘤狀、帶狀群的C2S,在生料飽和比偏高的分解窯配比情況下,既使形成了C3S,結晶也較粗大,游離鈣更易形成。研究還表明,泥灰巖要比石灰巖有更好的易燒性,原因正是由于它有更短的內部移動通道(ZKG,7/2004,P72)。因此,在生料制備過程中,如何降低氧化硅粒徑是提高生料易燒性的重要思路,但由于單獨粉磨等工藝措施會增加電耗。這里,如何優化工藝并衡量得失,是需要各企業結合自身特點進行工作的。

    3、喂料、喂煤量的波動,需要從計量秤的控制能力上解決。

    4、煤、料的熱交換不好,需要從設備備件(如管道、撒料板、內筒、翻板閥等)及工藝布置有無變化上解決。

    5、 配料成分過高而且波動過大,需要配料人員解決。

    6、火焰狀態不好,煤粉燃燒不完全,中控操作員按工藝工程師的要求重新調整三風道煤管的內外風,二、三次風量的變化及風溫的改變綜合考慮。

    氫氧化鈣生產設備游離氧化鈣的檢驗方法:

    對熟料中游離氧化鈣的檢驗方法有如下幾種:

    1、化學分析法有兩種;甘油乙醇法和乙二醇快速法,都很準確,后者以快速而為常用。

    2、專用的游離氧化鈣測定儀,它的原理是利用乙二醇快速萃取的終點產生電位突躍,自動判定并顯示終點,消除了目視判斷終點產生的主觀誤差,也減輕了員工的工作量。工廠只需花費幾千元購置該儀器,測定速度較快。但在游離氧化鈣含量較高時,測定誤差較大。

    3、 顯微巖相定量分析法,它的準確度不高。

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    氫氧化鈣生產設備設備

    作者:中聯德美 日期:2017/5/20 0:10:33

    氫氧化鈣生產設備設備是一種大型設備,對于氫氧化鈣生產設備設備的操作可能好多人不會,這里我們就給大家講解下氫氧化鈣生產設備設備的操作方法?

    這多是由于窯尾溫度低、或者有塌料、掉窯皮,甚至喂料量的不當增加而發生,解決的責任人只能是中控操作員。但按照前述不夠準確的概念,操作上會對應一種司空見慣的誤操作:先打慢窯速,然后窯頭加煤,應該說,這種從傳統回轉窯型沿用下來的操作方法對分解窯是很不適宜的。

    氫氧化鈣生產設備設備

    1、加大了窯的燒成熱負荷。分解窯是以3轉/分以上窯速實現高產的,慢轉窯后似乎可以延長物料在窯內的停留時間,增加對游離氧化鈣的吸收時間。但是,慢轉的代價是加大了料層厚度,所需要的熱負荷并沒有減少,反而增加了熱交換的困難。窯速減得越多,所起的負作用就越大,熟料仍然會以過高的游離氧化鈣出窯。

    2、增加熱耗。資料證實,分解后的CaO具有很高的活性,但這種活性不會長時間保持。由于窯速的減慢而帶來的活性降低,延遲了900~1300°C之間的傳熱,導致水泥化合物的形成熱增高。所以,降低分解窯的窯速決不是應該輕易采取的措施。

    3、縮短了耐火磚的使用周期。窯尾段的溫度已低,還突然加煤,使窯內火焰嚴重受挫變形,火焰形狀發散,不但煤粉無法燃燒完全,而且嚴重傷及窯皮。同時,減慢窯速后,物料停留時間增加一倍以上,負荷填充率及熱負荷都在增大,這些都成為降低窯內耐火襯料使用壽命的因素。

    4、窯的運行狀態轉變為正常所需要的時間長。這種方法至少要半小時以上。

    正確處理氫氧化鈣生產設備偶然出現不合格游離氧化鈣的操作方法:

    1、一旦發現上述異常現象,立即減少喂料,減料多少根據窯內狀況異常的程度而定。比如:塌料較大、時間較長,或窯尾溫度降低較多,此時減料幅度要略大些,但不宜于一次減料過大,要保持一級預熱器出口溫度不能升得過快過高;

    2、緊接著相應減少分解爐的喂煤,維持一級預熱器出口溫度略高于正常時的50℃以內,同時通知化驗室增加入窯分解率的測定,確保不低于85~90%;

    3、 略微減少窯尾排風,以使一級出口的溫度能較快恢復原有狀態。但不可減得過多,否則會造成新的塌料,也影響二、三次風的入窯量,進而影響火焰;

    4、 如果掉窯皮、或塌料量不大,完全可以不減慢窯速,這批料雖以不合格的熟料出窯,但對生產總體損失是小的。按照這種操作方式,恢復正常運行的時間只需十分鐘。如果是打慢窯,這批料不僅無法煅燒合格,而且如上所述至少耗時半個小時以上,影響熟料的產量,以及更多熟料的質量。  

    當然,如果脫落較多窯皮,或竄料嚴重,不得不大幅度降低窯速,至1轉/分以內,此時更重要的是投料量要大幅度降低,為正常量的1/3左右。而且也應減料操作在前,打慢窯速的操作在后,避免有大量物料在窯內堆積。如此出來的熟料游離鈣含量會合格,但付出的代價卻是半個小時以上的正常產量、更多的燃料消耗、長時間的工藝制度不正常,以及類似中空窯煅燒的各種弊病,經濟上損失較大。

    5、 盡快找出窯內溫度不正常的原因,對癥治療,防止類似情況再次發生。比如:找出塌料的原因、窯尾溫度降低的原因等等。

    上述操作方法還要因具體情況而異,總的原則是:不要糾纏一時一事的得失,要顧全系統穩定的大局。這個大局就是用短時間恢復窯內火焰的正常、系統溫度分布的正常,各項工藝參數的正常,并繼續保持它們。

    氫氧化鈣生產設備反復出現不合格游離氧化鈣的對策:

    如果窯作為系統已無法正常控制熟料游離氧化鈣的含量,則說明此窯已純屬帶病運轉。此時完全依賴中控操作員的操作,已經力不從心。應該由管理人員(如總工)組織力量,對有可能產生的問題針對性地逐項解決。比如:

    1、原燃料成分不穩定,需要從原燃料進廠質量控制及提高均勻化能力等措施解決。

    2、生料粉的細度跑粗,尤其是硅質校正原料的細度,需要從生料的配制操作解決,這方面往往被技術人員所忽略。

    國外就此課題進行了專門研究,得出的結論是:熟料煅燒過程中,由硅酸二鈣生成硅酸三鈣的途徑有兩條:由硅酸二鈣靠固相反應自我合成,析出氧化硅;或由硅酸二鈣與氧化鈣靠少量液相完成反應。不論是何種方式,反應均在原有顆粒中進行,但這將與生料粒徑有很大關系,粒徑一定后,C2S、C3S的結晶大小就基本確定,尤其是含氧化硅原料的細度是關鍵,因為碳酸鈣分解后形成多孔的氧化鈣,是靠氧化硅向氧化鈣的孔內移動后進進行反應的。大粒徑的SiO2更容易形成瘤狀、帶狀群的C2S,在生料飽和比偏高的分解窯配比情況下,既使形成了C3S,結晶也較粗大,游離鈣更易形成。研究還表明,泥灰巖要比石灰巖有更好的易燒性,原因正是由于它有更短的內部移動通道(ZKG,7/2004,P72)。因此,在生料制備過程中,如何降低氧化硅粒徑是提高生料易燒性的重要思路,但由于單獨粉磨等工藝措施會增加電耗。這里,如何優化工藝并衡量得失,是需要各企業結合自身特點進行工作的。

    3、喂料、喂煤量的波動,需要從計量秤的控制能力上解決。

    4、煤、料的熱交換不好,需要從設備備件(如管道、撒料板、內筒、翻板閥等)及工藝布置有無變化上解決。

    5、 配料成分過高而且波動過大,需要配料人員解決。

    6、火焰狀態不好,煤粉燃燒不完全,中控操作員按工藝工程師的要求重新調整三風道煤管的內外風,二、三次風量的變化及風溫的改變綜合考慮。

    氫氧化鈣生產設備游離氧化鈣的檢驗方法:

    對熟料中游離氧化鈣的檢驗方法有如下幾種:

    1、化學分析法有兩種;甘油乙醇法和乙二醇快速法,都很準確,后者以快速而為常用。

    2、專用的游離氧化鈣測定儀,它的原理是利用乙二醇快速萃取的終點產生電位突躍,自動判定并顯示終點,消除了目視判斷終點產生的主觀誤差,也減輕了員工的工作量。工廠只需花費幾千元購置該儀器,測定速度較快。但在游離氧化鈣含量較高時,測定誤差較大。

    3、 顯微巖相定量分析法,它的準確度不高。

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